ОАО "Гродно Азот" Согласно графику остановочных ремонтов оборудования цехов, производств и установок в 2024 году выполнен 3 921 ремонт агрегатов, установок и отдельных единиц оборудования, из них 431 — капитальный и капитальный малый ремонт.
В связи с проведением пусконаладочных работ после восстановления работоспособности печи для сжигания серы поз. 343 технологической системы №1 цеха олеума для обеспечения выполнения плана производства, срок остановочного ремонта технологической системы №2 цеха олеума перенесён на март-апрель 2025 года. Все сроки ремонтов выдержаны.
В августе-сентябре в период остановочного ремонта в цехе аммиак-4 была закончена модернизация турбокомпрессорного агрегата технологического воздуха поз. 402, выполнялся большой объём работ по замене проточной части турбины К-1250 и системы управления турбокомпрессорного агрегата синтез-газа поз. 401; также после разборки и ревизии была проведена оценка технического состояния всех узлов модернизированных в 2023 году компрессоров этих агрегатов. В этот же период проводились значимые мероприятия из числа тех, которые обеспечивают увеличение нагрузки, — очистка от отложений оборудования с помощью гидродинамической очистки высоким и сверхвысоким давлением (до 2500 bar), замена теплообменного оборудования, трубопроводов отделения очистки и раствора МДЭА.
Работы по замене турбины К-1250 являлись в этот ремонт «критическими», поэтому они проводились на определённых этапах круглосуточно, согласно утверждённому графику и решений ежедневных оперативных совещаний, для обеспечения установленных сроков пуска цеха. Также на этих совещаниях принимались решения по общему взаимодействию всех организаций, участвовавших в выполнении работ, — ООО «Ремизолдиагностика», ОАО «ГИАП» шеф-инженер Алексей Михин, ООО «Энтехмаш» Алексей Райков, СПР, РМП, ЦРТО, ЦРАОПК, проводился постоянный анализ их хода качества. Благодаря слаженному взаимодействию всех участников вопросы решались оперативно, по-деловому, в частности, своевременно и рационально использовались рабочие ресурсы.
Как пример неформального творческого подхода, можно привести один эпизод. При замене проточной части турбины (11-ти диафрагм, ротора, концевых уплотнений) планировалась проточка диафрагм на производственной базе ООО «Энтехмаш», г. Санкт-Петербург по результатам «примерки» ротора по корпусу турбины и, при необходимости, их окончательная проточка в РМП. После доставки диафрагм в цех, установки проточенных диафрагм и проверки их взаимного положения для ускорения работ и уменьшения затрат заместитель главного механика Алексей Бурлаков предложил оригинальное решение — не протачивать все диафрагмы, а сместить базовую деталь — клапанную коробку —на нужную величину. Это предложение было успешно реализовано, что сократило продолжительность этапа подгонки на 1,5 суток.
Работы по модернизации турбины были проведены качественно и в сроки, обеспечившие своевременное начало пусконаладочных работ оборудования цеха, в том числе и системы управления турбокомпрессорного агрегата синтез-газа поз. 401. Один из важнейших показателей — уровни вибрации на опорном и опорно-упорном подшипниках турбины после пуска и выхода на стабильный режим — уменьшился в несколько раз, а результаты ревизии компрессора технологического воздуха и компрессора синтез-газа позволяют сделать вывод о возможности как длительной бездефектной эксплуатации всего агрегата, так и дальнейшего наращивания нагрузок в 2025 году.
В октябре — ноябре 2024 года цех аммиак-3 был остановлен для 45-суточного ремонта, в этот период одновременно проводились ремонтные работы и три мероприятия по модернизации оборудования: замена внутренних устройств и катализатора колонны синтеза 105-D; замена мультипликатора, проточных частей компрессора технологического воздуха 101-J, внутренних устройств фильтра 102-L, ревизия турбины 101-JT; замена проточных частей компрессора и ревизия турбины 103-J/JT.
Организация этих работ была поручена непосредственно отделу главного механика. Критической в этот период являлась колонна синтеза 105-D, все модернизационные мероприятия проводились в напряжённом круглосуточном режиме. Работа была организована с учётом опыта, полученного на аммиаке-4.
На первом этапе после вскрытия люков колонны 105- D необходимо было выгрузить пирофорный катализатор в среде азота, что было успешно реализовано компанией «Технефтехим», РФ. Дальнейшие работы — разборка и сборка колонны, замена внутренних теплообменников, «полок», «экранов» были выполнены силами ОАО «Союзпроммонтаж» (субподрядчик ОАО «ГИАП», г. Москва) под руководством опытного шеф-инженера ОАО «ГИАП» Валерия Клявлина, загрузка катализатора была произведена технологическим персоналом цеха аммиак-3 с привлечением персонала цеха АКиКАС под контролем представителя ООО «Резол», г. Санкт-Петербург. Сравнительно длительный срок восстановления нового катализатора и порядок пуска цеха потребовали сокращения сроков модернизации: при продолжительности работ по контрактам 35 суток фактически они были выполнены (до пуска для испытаний) по 101-J/JT и 103J/JT за 30 суток.
Для выполнения поставленных задач работы по модернизации машин были организованы в круглосуточном режиме в две смены, как на площадке ОАО «Гродно Азот», так и на площадке ООО «Энтехмаш», с привлечением персонала РМП, ЦРТО, ЦРАОПК, всех служб и отделов, ООО «Профиль, г. Тольятти, ООО «Ремизолдиагностика», шеф- персонала поставщиков комплектующих. Напряжённость увеличилась, когда при ревизии ротора турбины 103-JT были обнаружены трещины на лопатках 6-й ступени. Резервный ротор цеха аммиак-4 имел размеры думмиса, отличающиеся от необходимых. После консультаций с коллегами нескольких родственных предприятий в России, для обеспечения взаимозаменяемости роторов двух цехов, было принято решение о модификации части уплотнений статора турбины. В кратчайшее время конструкторский отдел разработал чертежи, механический цех РМП провёл мехобработку уплотнений, ротор был допущен к эксплуатации в установленном порядке, турбина была собрана своевременно, дополнительные работы не повлияли на общий срок пуска цеха.
Так же, как и на аммиаке-4, модернизированное оборудование цеха аммиак-3 обеспечивает хорошие показатели работы и энергоэффективность, что даёт уверенность в его устойчивой работе при длительной эксплуатации и дальнейшем наращивании мощностей.
Планка задана — подходы отработаны
Основной задачей централизованных подразделений было и остаётся своевременное выполнение производственных заданий по обеспечению качественного ремонта оборудования. В 2025 году дополнительно продолжится планомерная работа по следующим направлениям:
— подбор специалистов и заполнение вакансий инженерно-технического и ремонтного персонала РМП, ЦРТО, ЦРАОПК;
— повышение квалификации ремонтного персонала, обучение смежным профессиям, что позволит увеличить производительность труда и качество выполняемых работ, а также расширить возможности эффективного использования имеющего персонала при совмещении профессий;
— поддержание и контроль за функционированием внедрённой системы самоконтроля;
— разработана инструкция и планируется организация конкурса токарей;
— оказание услуг сторонним организациям: ОАО «СКБЗ «Альбертин», ОАО «Могилёвхимволокно», ОАО «Нафтан», ОАО «Завод горного воска», «Гродненские электросети» РУП «Гродноэнерго», ПУ «ГРОДНОГАЗ», Филиал «Гродненская ТЭЦ-2», ЧУПП «Промгаз», ПРУП «Гроднооблгаз», «Гродненское управление по ЧС», УП «Цветлит», ОАО «ГродноАгроинвест», ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», а также унитарным предприятиям «Азот Рем Строй», «АзотХимФортис», «АзотСпецТранс», «АзотСервис»;
— при осуществлении закупки соответствующего оборудования будут осваиваться новые направления производства: печать на 3Д принтере запасных частей из композитных материалов, окраска оборудования с применением порошковых материалов;
— использование при изготовлении запасных частей насосно-компрессорного оборудования высокотехнологичных материалов полиэфирэфиркетона и суперфлувиса.
/Гродненский химик, фото Алексея Бурлакова/